Hey Hey,
Da ich die letzten 2 Tage nichts zu tun hatte , habe ich mir mal meine Ganzen Ersatzteile Geschnappt und ein "eigenen" Kopter zu sammen gebaut.
Ich nenne ihn Symatra :)
Volles Gehäuse vom Syma X5SC hatte ich noch, sowie Platinen und Motoren von der Tarantula X6. Ich wollte erst meine Syma X8 Teile nutzen aber ein kleiner Kopter mit Ordentlich Bums gefiel mir dann doch besser.
Also was habe ich gemacht!?!
Syma Gehäuse genommen und die Originale Motor Halter komplett weg gedrehmelt. Die X6 Motoren brauchen Platz.
Nachdem ich das bei allen 4 Halter gemacht habe ging es an die Platine.
Hier hatte ich noch eine Neue und ein Defekte, musste alle Kabel natürlich umlöten -_-
Erster Test ob alles Richtig Verlötet und ob die Synchronisierung funktioniert.
Motoren also ausrichten, schrauben kürzen , (weil wenn zu lang Motor Defekt) und fest ziehen.
Da der Deckel vom Gehäuse nicht mehr passt musste hier auch ein Ausschnitt rein für die Motoren.
Alles nochmal durch Checken, 2S Lipo rein.....
Deckel drauf und erste Test OHNE Rotoren
Hier gibt es das kleine Video :)
MFG
Painless
Heute ersten Testflug gehabt... Wie gedacht geht das Teil ab wie Hölle xD
Leider auch nur ganze 2min, die Motoren haben einfach zu viel Kraft um nur von eine Schraube gehalten zu werden. Sie drehen sich weg und drehen mir die Ritzel rund.
Habe jetzt 2 Schrauben rein gedreht, sollte nun Halten.
Leider auf neue Ritzel warten :(
Letzte Woche Teile gekommen und heute direkt Gebastelt,
Endlich läuft er Rund :)
Freut mich :) Jetzt noch eine Cam drunterklemmen.
Hatte ich schon :)
Fliegt natürlich damit, das Problem hier, die Propeller lösen sich bzw die Stange wo der Propeller dran hängt im Ritzel flutscht dann raus , nicht umstonst normal verschraubt. Werde mir was einfallen lassen und morgen nochmals Testen, evtl im Ritzel extra Heißkleber, mal schauen